截至6月5日,中原油田采油二廠商品氣階段完成2694.01萬方,日均17.3萬方,該廠天然氣產(chǎn)量超計劃42萬方運行,預(yù)計上半年天然氣可超產(chǎn)50萬方。
依靠油井措施的有力保障,提升井口溶解氣產(chǎn)量,是該廠天然氣實現(xiàn)超產(chǎn)的主要原因。該廠針對沙三段地層,主要依靠提前注水培養(yǎng)后實施壓裂引效實現(xiàn)天然氣的可持續(xù)提升;針對沙二段,主要依靠補孔、恢復(fù)等手段實現(xiàn)主力層提液并挖潛剩余油氣。上半年實施新井、補孔、壓裂以及水井回采等措施共計118井次,措施增氣量213萬方,彌補了高油氣比井的產(chǎn)量遞減。
以濮65氣藏、濮67氣藏、外圍零星氣藏等為重點,展開天然氣挖潛并見成效,是該廠天然氣產(chǎn)量超產(chǎn)的原因之二。2014年之初,該廠明確了潛力大、可實施、油氣兼顧的天然氣挖潛思路。在濮67氣藏整體儲量動用程度低,在剩余氣分布及挖潛研究的基礎(chǔ)上,重點對濮8-8及濮8-9井區(qū)的沙三下3、沙四上潛力砂組展開挖潛工作,逐步恢復(fù)潛力區(qū)域的采氣井網(wǎng)。對動用程度低、剩余氣富集的濮6-75井補孔后,初期日增氣6000方,累增氣20萬方。
加大文衛(wèi)濮結(jié)合部等小斷塊零星氣藏的研究力度,通過提高對構(gòu)造和儲層的認識,加大潛力層挖潛力度,是該廠天然氣超產(chǎn)的又一原因。上半年,在衛(wèi)318塊實施的衛(wèi)353側(cè)井增氣顯著。該井于2月3日實施沖砂補孔沙四上層位,初期日增氣5000立方米,年累增氣45萬立方米。衛(wèi)353側(cè)井部署實施于2011年6月,壓裂投產(chǎn)后自噴,并獲得日產(chǎn)氣1.2萬方的高產(chǎn)氣流。經(jīng)初步計算,該塊新增天然氣地質(zhì)儲量2億方。
下一步,該廠將繼續(xù)開展濮65氣藏、濮67深層凝析氣藏的剩余氣挖潛研究;在水淹氣頂氣藏的斷層復(fù)雜帶以及局部構(gòu)造高點尋找有利井點加強排水采氣工藝技術(shù);加快衛(wèi)318、文213氣藏的研究進度,提高油井措施的有效率增加溶解氣量,從而有力保障2014年天然氣全年任務(wù)的順利完成。
依靠油井措施的有力保障,提升井口溶解氣產(chǎn)量,是該廠天然氣實現(xiàn)超產(chǎn)的主要原因。該廠針對沙三段地層,主要依靠提前注水培養(yǎng)后實施壓裂引效實現(xiàn)天然氣的可持續(xù)提升;針對沙二段,主要依靠補孔、恢復(fù)等手段實現(xiàn)主力層提液并挖潛剩余油氣。上半年實施新井、補孔、壓裂以及水井回采等措施共計118井次,措施增氣量213萬方,彌補了高油氣比井的產(chǎn)量遞減。
以濮65氣藏、濮67氣藏、外圍零星氣藏等為重點,展開天然氣挖潛并見成效,是該廠天然氣產(chǎn)量超產(chǎn)的原因之二。2014年之初,該廠明確了潛力大、可實施、油氣兼顧的天然氣挖潛思路。在濮67氣藏整體儲量動用程度低,在剩余氣分布及挖潛研究的基礎(chǔ)上,重點對濮8-8及濮8-9井區(qū)的沙三下3、沙四上潛力砂組展開挖潛工作,逐步恢復(fù)潛力區(qū)域的采氣井網(wǎng)。對動用程度低、剩余氣富集的濮6-75井補孔后,初期日增氣6000方,累增氣20萬方。
加大文衛(wèi)濮結(jié)合部等小斷塊零星氣藏的研究力度,通過提高對構(gòu)造和儲層的認識,加大潛力層挖潛力度,是該廠天然氣超產(chǎn)的又一原因。上半年,在衛(wèi)318塊實施的衛(wèi)353側(cè)井增氣顯著。該井于2月3日實施沖砂補孔沙四上層位,初期日增氣5000立方米,年累增氣45萬立方米。衛(wèi)353側(cè)井部署實施于2011年6月,壓裂投產(chǎn)后自噴,并獲得日產(chǎn)氣1.2萬方的高產(chǎn)氣流。經(jīng)初步計算,該塊新增天然氣地質(zhì)儲量2億方。
下一步,該廠將繼續(xù)開展濮65氣藏、濮67深層凝析氣藏的剩余氣挖潛研究;在水淹氣頂氣藏的斷層復(fù)雜帶以及局部構(gòu)造高點尋找有利井點加強排水采氣工藝技術(shù);加快衛(wèi)318、文213氣藏的研究進度,提高油井措施的有效率增加溶解氣量,從而有力保障2014年天然氣全年任務(wù)的順利完成。